作者:陳玉鑫1王建輝2孫亮2
作者單位:1.凱得力耐火材料(中國)有限公司2.北京首鋼股份有限公司煉鋼部
刊名:電工鋼
ISSN:2096-7101
出版年:2024-12-28
卷:6
期:6
起頁:32-35
止頁:
分類號:TF769.4
語種:中文
關鍵詞:RH精煉;脫硫劑;模擬;組分;
內容簡介以往RH爐脫硫劑的化學組成對脫硫工藝影響的研究,主要集中于實驗研究,對其物理化學反應機理并未做出詳細闡述。使用FactSage軟件對RH爐脫硫劑主要組分和輔助組分對脫硫的影響進行了模擬研究。研究發現,輕處理模式p=4 kPa真空壓力下,硅鋼冶煉RH爐中不會產生SiS氣體、Ca蒸氣和Mg蒸氣;深真空模式p=50 Pa真空壓力下,脫硫劑中MgO和CaO可與鋼水中鋁元素反應進而發生氣化,MgO幾乎100%被還原成Mg蒸氣;Ca、SiS蒸氣的生成,隨著溫度、渣鋼比上升,尤其在1 500℃以上時迅速增加;SiS氣體的生成受到[Al]含量增加的抑制,渣量增加和硅含量增加有利于SiS氣體的生成。三元相圖模擬顯示,存在一個生成100%液渣和CaS的區域,該區域成分的脫硫劑脫硫效果最佳。建議最佳的脫硫劑成分(質量分數)設計為:CaO=52%~60%,Al2O3=36%~48%,CaF2=0~12%。
所需耐材幣:0